針對(duì)問題抓整改 確保質(zhì)量不含糊
4月6日,江蘇奔宇車身制造有限公司3#廠房鋼構(gòu)產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)后鋼梁發(fā)現(xiàn)好多處有氣孔、沙眼和偏弧現(xiàn)象,我公司接甲方電話后立刻派有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了處理。 不僅如此,針對(duì)上述問題,鋼構(gòu)公司組織車間班組相關(guān)人員進(jìn)行原因分析,發(fā)現(xiàn)問題存在于當(dāng)月生產(chǎn)量大、交貨時(shí)間緊,出現(xiàn)了產(chǎn)品各工序完工后沒有認(rèn)真檢查。于是,立即制訂了整改措施,重申生產(chǎn)工藝流程:數(shù)控下料好后自檢無割渣,尺寸校對(duì)無誤交組立組;組立組驗(yàn)收合格進(jìn)行組立工序,組立好后自檢,檢查H型鋼截面,尺寸是否跑偏校對(duì)無誤交埋弧焊組;埋弧焊組驗(yàn)收合格后進(jìn)行埋焊工序,埋弧焊組埋弧焊焊好后自檢,檢查無氣孔沙眼和偏弧交鉚工組;鉚工組驗(yàn)收合格進(jìn)行鉚接其他構(gòu)件工序。堅(jiān)決使每道工序必須做到自檢和他檢,從而確保產(chǎn)品質(zhì)量,杜絕類似事件的發(fā)生。
(趙孝榮)
面對(duì)困難迎難上 集體智慧顯力量
針對(duì)近期冷軋板生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,冷軋板公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)召集相關(guān)班組通氣、研究,在很短的時(shí)間內(nèi)找出癥結(jié)所在,既消除了質(zhì)量事故,又拓寬了大家的知識(shí)面,顯示出集體智慧的強(qiáng)大力量。
問題一:退火后板面有黑灰膜,有2爐料出爐后板面不凈,用手可撕下小片黑色薄膜,經(jīng)排查分析,原因有三:1、軋制時(shí)乳化液殘留過多;2、進(jìn)爐后吹掃時(shí)間短;3、排污不徹底。找到原因后我們對(duì)癥下藥:軋制班組在最后一道時(shí)開啟吹掃,將板面乳化液殘留降至最低;退火班加長(zhǎng)氫氣吹掃時(shí)間,并對(duì)油水分離器及時(shí)排污。經(jīng)過大家的努力,這一問題徹底解決。
問題二:板材偏硬,退火爐自氣爐改為電爐以來,升溫速度快了,升溫時(shí)間縮短了,同時(shí)為節(jié)約成本,保溫時(shí)間和溫度都有所降低,但有些產(chǎn)品要求較高,硬度指標(biāo)有時(shí)達(dá)不到要求,為此,我們集體研究總結(jié)兩點(diǎn)并已付諸實(shí)施,效果很好。
1、分兩個(gè)階段升溫。第一階段升溫至X度,保溫X小時(shí),然后升第二階段至理想溫度,保溫X小時(shí),和以前相比多了第一階段的X小時(shí)保溫時(shí)間,但這X小時(shí)耗電量是非常小的,變相的延長(zhǎng)了升溫時(shí)間。
2、針對(duì)1.5向上的料(正常升溫在X度向上),在兩次保溫結(jié)束后帶罩降溫至X度時(shí)吊罩冷卻。這段時(shí)間加熱罩不工作,無電能消耗,靠加熱罩的余溫緩慢降低內(nèi)膽溫度,這樣既變相增加了保溫時(shí)間(X小時(shí)左右),又避免高溫時(shí)吊去加熱罩導(dǎo)致急冷引起粘帶。
今后的工作中還會(huì)遇到諸多困難,退火班組將竭力銜接好上下工序的工作,和大家共同把生產(chǎn)質(zhì)量搞上去。
(闞貴兵) 編后:看了這篇業(yè)務(wù)性、技術(shù)性都很專業(yè)的報(bào)道,使我們不僅為冷軋公司有一批業(yè)務(wù)熟悉、技術(shù)精通的工人隊(duì)伍而自豪,更為冷軋公司領(lǐng)導(dǎo)善于發(fā)現(xiàn)問題,依靠集體智慧,重視解決問題,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的這種務(wù)實(shí)作風(fēng)叫好,更希望其他企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)同志向他們那樣,既重視發(fā)現(xiàn)問題,更重視依靠大家,在解決問題的過程中不斷提高工人隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平。 |