對于我們冷軋行業(yè),軋輥的消耗占軋制成本的30%,所以對軋輥的管理、利用這一塊我們采取了嚴(yán)格的辦法。
一、對于新購軋輥,由倉庫逐一登記在冊,每一付軋輥的編碼必須有對應(yīng)的記錄,以便在使用過程中進(jìn)行跟蹤。如有爆輥現(xiàn)象要檢查是人為還是質(zhì)量問題。
二、當(dāng)每副軋輥使用到極限位置時由軋制班長、機(jī)修班、磨床班三方同意簽字,并上報(bào)廠部,經(jīng)現(xiàn)場查看后通知倉庫發(fā)放新軋輥。正常軋輥的淬火面深度是單面10mm,在延長使用壽命上,我們做到輕壓快走,不允許冷輥強(qiáng)軋。尤其是冬季,我們每天早上要送蒸汽進(jìn)行乳化液加溫,開機(jī)空轉(zhuǎn)淋輥,將輥預(yù)熱,方可軋制,杜絕冬季爆輥現(xiàn)象的發(fā)生,并根據(jù)人為和自然現(xiàn)象,確定是否罰款處理。
三、結(jié)合使用實(shí)際,我們在思考能否將1250軋機(jī)用報(bào)廢的工作輥改制成650軋機(jī)上的工作輥,變廢為寶,實(shí)行二次利用呢?于是就在網(wǎng)上搜索能改制軋輥的廠家,終于姜堰一家軋輥廠愿意來給我們做實(shí)驗(yàn),一根1250的軋輥改成3根650軋輥。但由于是初次改輥,經(jīng)驗(yàn)不足,所改的軋輥表面硬度稍微差點(diǎn),軋輥在使用中容易磨損,不耐用。經(jīng)過一段時間的摸索,又找到了蘇南常州樂陽機(jī)械廠再進(jìn)行實(shí)驗(yàn),所改軋輥表面硬度適中,不容易爆輥,所軋材料表面無氣泡,表面良好。
軋輥二次利用成功,給冷軋板公司節(jié)約了一定的生產(chǎn)成本。訂購一噸新軋輥要28000元左右,1250大軋機(jī)廢輥只賣5000元一噸,大輥改小輥一改三,改輥費(fèi)用在13000元/噸。經(jīng)過實(shí)踐,改輥的措施合理有效,這樣既解決了廢輥問題,又降低了買新輥的成本。所以,努力嘗試將這些大輥改成小輥,實(shí)實(shí)在在的降低了軋輥的耗用成本,提高了利潤,真是一舉兩得! (趙明祥) |